污水處理中COD超標(biāo)的原因分析!
來源:科柏盛環(huán)保 發(fā)布時間:2023-06-09
一、進水水質(zhì),造成出水COD超標(biāo)
進水水質(zhì)主要包括進水 pH、水溫過低、有機物濃度、懸浮物、存在難降解或抑制類成分等因素。
1、進水pH
進水pH過高或過低都會對生化系統(tǒng)造成影響,導(dǎo)致生化系統(tǒng)無法正常運行甚至系統(tǒng)崩潰,微生物和反硝化菌等沒有合適的生存環(huán)境,必然造成系統(tǒng)處理水質(zhì)能力下降,處理水質(zhì)惡化,出水各項指標(biāo)升高。
因此,污水處理廠進水pH過高或者過低時,要及時采取如下措施:
在預(yù)處理或一級處理階段對廢水進行中和,污水管網(wǎng)沿線檢測pH,異常管線段同時進行中和。
預(yù)處理和一級處理階段對廢水進行不斷的內(nèi)循環(huán),防止中和不徹底,中和調(diào)節(jié)完成后再緩慢恢復(fù)進水。
若判斷pH異常的廢水即將影響生化系統(tǒng),可以加大回流量,相當(dāng)于用沉淀池的廢水來稀釋pH,降低其對生化階段的影響。
2、水溫過低
過低的水溫會使得各種微生物的活性大大降低,以氨氮為*的污染物指標(biāo)*當(dāng)其沖的出現(xiàn)濃度上升的趨勢,緊跟著的就是總氮、COD等。
因此,為*大限度降低水溫影響,保證出水水質(zhì)達標(biāo),可采取如下措施:
在每年的11月中旬前后開始,可有計劃地逐步減少排泥量來緩慢提高污泥濃度,通過提高活性污泥的菌群數(shù)量,保證生化處理階段的處理效果。
水溫過低時也可適當(dāng)降低生化系統(tǒng)進水量,減小回流比,增加廢水在生化階段的停留時間。
3、有機物濃度
進水水質(zhì)發(fā)生變化,有機物濃度過高,進而對活性污泥產(chǎn)生較大影響。
遇到高負荷時,會發(fā)現(xiàn)生化池白色泡沫增多,出水在線COD檢測儀表數(shù)值升高;
在做污泥沉降比時,會發(fā)現(xiàn)污泥沉降性能降低,上清液渾濁;
有機物的去除效果降低,好氧區(qū)溶解氧下降,化驗人員觀察生物鏡檢時會發(fā)現(xiàn)原生動物增多。
此時,應(yīng)及時大幅度降低生化系統(tǒng)進水量,有條件的可停止進水,降低回流比,提高曝氣量,通過悶曝來讓系統(tǒng)恢復(fù)。
4、進水存在難降解(或抑制類)成分
發(fā)現(xiàn)出水COD升高,有些同行會做悶曝試驗:
取生化池混合液50L左右,*先取少量混合液沉淀,取上清液過濾測試未進行曝氣試驗的COD 濃度,然后通過化驗室小型曝氣機一直悶曝,模擬增加生化系統(tǒng)停留時間,每間隔4小時取少量混合液沉淀測試COD濃度。
受到有機負荷影響時,在24-48小時內(nèi),上清液的COD去除率較低,在48小時后,上清液COD去除率能夠達到50%并繼續(xù)平穩(wěn)降低。
而如果72小時COD去除率仍無變化,則要懷疑是否系統(tǒng)進入了難降解或濃度較高的抑制類物質(zhì)。
存在難以生物降解物質(zhì)的大多情況下我們會發(fā)現(xiàn)BOD占比較低,甚至B/C小于 0.20;另外部分難降解有機物對活性污泥有一定的抑制作用,對活性污泥的泥水分離也產(chǎn)生了影響,表現(xiàn)為上清液渾濁。
受到此類廢水影響時,需加強對厭氧生化處理工序的運行管理。另外,我們還可以通過投加活性炭來吸附此類有機物。
5、懸浮物過高
生化系統(tǒng)來水懸浮物偏高,當(dāng)進水懸浮物過高時,我們在一級處理階段可通過投加絮凝藥劑來增加沉降效果,及時排除沉淀污泥可很快解決;
值得一提的是,這個問題不一定是外部因素引起的,也有可能是一級處理工段沉淀的污泥過多未及時進行污泥處理,泥層過高后隨廢水一道進入生化系統(tǒng)引起的。
2、工藝控制因素,造成出水COD超標(biāo)
廢水處理工藝控制影響因素主要包括溶解氧、回流比、污泥濃度等。
1、溶解氧
AAO工藝一般厭氧段控制0.2mg/L以下,缺氧段0.5mg/L以下(控制好內(nèi)回流比),好氧段控制在 2-3mg/L,好氧段溶解氧是運行操作人員根據(jù)在線溶氧儀或手動式溶氧檢測儀反饋數(shù)值的升高或降低來及時調(diào)整風(fēng)機運行頻率或者氧氣使用量。
在平時的工作中,我們偶爾會出現(xiàn)進水水量增大或者進水COD濃度增大,操作人員忙于現(xiàn)場事務(wù)沒有及時發(fā)現(xiàn)或者長時間未做調(diào)整,導(dǎo)致好氧區(qū)溶解氧過低,甚至低于0.5mg/L,*終出水氨氮、COD 等指標(biāo)超標(biāo)。
這就要求我們操作人員有一定的責(zé)任心和業(yè)務(wù)技能,盡可能地杜絕此類現(xiàn)象發(fā)生;一旦出現(xiàn)此情況,要及時增加風(fēng)機頻率或者氧氣量,并適當(dāng)降低進水量,若此現(xiàn)象維持時間較長,則需對二沉池或后續(xù)工段進行取樣分析,水質(zhì)超標(biāo)則需停止進水并將廢水回流處理。
2、回流比
污泥的回流,保證了生化系統(tǒng)的污泥濃度,也就保證了微生物菌群的平衡,水質(zhì)異常時,通過回流比的控制,來盡量增加廢水在系統(tǒng)內(nèi)停留時間,利用微生物將廢水降解得更加充分。
一般情況下,污泥回流比一般控制40%~70%,回流比降低,增加了污泥在二沉池底部的停留時間,且回流污泥濃度更高,污泥活性也變得更大,增加了降解和吸附有機物的能力;
硝化液內(nèi)回流控制200%為宜,保證缺氧區(qū)溶解氧低于0.5mg/L;這樣保證了厭氧區(qū)釋放磷、缺氧區(qū)反硝化脫氮的功能進行,聚磷菌釋磷階段和反硝化菌反硝化階段也消耗了相當(dāng)一部分低分子有機物。
3、污泥濃度
合適的污泥濃度,是污水處理系統(tǒng)穩(wěn)定達標(biāo)的保證。
根據(jù)進水濃度和季節(jié)變化,一般認為MLSS控制區(qū)間在3000-5000mg/L之間,足以應(yīng)對處理日常的市政污水。
工業(yè)廢水則需根據(jù)污水的水質(zhì)情況來確定合適的污泥濃度,一般不超過10000mg/L,因為污泥濃度越高,相應(yīng)的能耗比就越大。
日常運行期間,污水處理運行人員注重的更多的是MLVSS數(shù)值。因為MLVSS更能直觀地反映活性污泥的數(shù)量,其結(jié)果已經(jīng)排除了活性污泥中無機物的影響, 它一般對MLSS占比在0.6-0.7左右。
若像上文所提因懸浮顆粒造成的污泥濃度升高的假象,MLVSS占比會在50%以下,活性較差,操作人員根據(jù)污泥濃度過高的數(shù)據(jù)再進行大量的排泥,則造成系統(tǒng)不堪重負,導(dǎo)致水質(zhì)超標(biāo)的水質(zhì)事故發(fā)生。
因此, 日常我們運行管理人員要及時了解MLVSS數(shù)值,并熟悉與MLSS對比值,一般會有個比較穩(wěn)定的比值,出現(xiàn)較大波動,特別是降低到0.5以下時要引起足夠的重視,因為污泥中無機成分太高,需要分析出現(xiàn)此現(xiàn)象的原因。